采矿厂井下推广使用U型钢支护初显成效

来源: 四川会理铅锌股份有限公司 发布日期: 2020-12-01 08:51:05

前言:在采矿厂推广使用U型钢支护是公司改进井下支护工艺、降低采掘成本、提高采矿生产效率而作出的一项重大决策。从推广应用以来大半年过去了,U型钢支护工艺推广使用情况如何?使用U型钢支护有哪些好处?是否达到预期目的?遇到了哪些困难,又是如何克服?

 

支护是井下巷道掘进的重要环节。抓好支护改革,对提高井下作业安全性、降低生产成本、减少巷道维护量起着重要作用。采矿厂以往基本采用的是口字钢与槽钢混合支护,在残采回收中,巷道维护量大、焊接量较大、架厢耗时较长,且安全性相对较低。

2020年5月,公司从其他友邻单位引进U型钢支护工艺。采矿厂积极组织工程技术人员、安全管理人员、施工班组学习使用U型钢,并逐步在井下推广使用。

一段时间后,暴露出一些问题:一是大家对新生事物普遍存在畏难情绪,安于现状;二是各施工班组施工工序不统一,不易固化操作步骤;三是原岩掘进断面控制不佳,有不同程度的超挖现象;四是U型钢在抬门厢处无法使用,否则,电动铲运机无法运行;五是当U型钢承压过大时,抱箍螺母会有松动现象,未能做到及时紧固,破损部件未及时更换;六是原有的架厢工具对U型厢架设不适用;七是架设距离横寸没有统一标准。

针对以上出现的问题,厂里及时组织各班组交流经验,开展集中培训,并加强现场监管,对生产班组进行跟班指导,进一步优化和规范操作步骤,做好维护检查,及时发现问题,认真研究解决。

U型钢支护特点大致可以概括为:无须电焊,架厢便捷,可循环使用,减少耗材等。采用U型钢支护,钢材耗量明显减少,巷道断面成型好,有效宽度和高度都较好,能有效减小巷道风阻,便于电动铲运机施工作业;U型钢重量较小,操作起来更轻便,更利于工人施工;使用U型钢可减少焊接工作量,从而提高工班效率。如架好一架U型钢厢约耗时4050分钟,但架好一架口字钢约耗时2小时;U型钢变形后,可修复二次利用,能有效减少钢材耗量。

采矿厂井下自20205月份开始推广使用U型钢支护以来,首次在2084分层E713残采点2#风井平巷第三切割巷架设第一架U型钢,截至10月底,采矿厂总计在井下四个作业点架设200U型钢。

通过半年实际应用,支护方式的改变减少了巷道维护工作量,降低了安全隐患,更好的达到了安全要求,既能提高工班工效,又能有效降低成本。但在残采掘进中还遇到了如巷道开口不好开、巷道变形更换钢厢比较麻烦等问题,还需要各级管理人员、工程技术人员及现场施工人员在实践中不断总结经验,克服困难,继续将U型钢支护推广使用,从而真正达到全面增强安全性、降低生产成本、提高工作效率等综合性目的。